當前位置:首頁 > hth手机版登录官网 > 氮吹儀(yi) 係列 > 幹式自動濃縮儀(yi) > AYAN-AUTOM-4S帶提示音智能樣品濃縮儀(yi)
詳細介紹
▶產(chan) 品特征:
1. 帶提示音智能樣品濃縮儀(yi) 7英寸大液晶觸摸屏控製,同時可以處理1-12支大容量樣品
2. 采用進口光學傳(chuan) 感器進行定容,可定容至0.5ml/1ML/2ML
3. 采用獨立定容調節裝置,確保不同顏色溶劑的定容性
4. 濃縮至預設容量時,係統自動停止相應通道的氮氣吹掃,並一直報警提示,提示報 警功能可選擇關(guan) 或開
5. 加熱方式采用幹式加熱,防止樣品收到水氣汙染,確保樣品的安全性與(yu) 準確性
6. 加熱模塊采用純航空鋁材質,升溫速度快且均勻性好,且模塊可任意更換
7. 用自動調壓裝置,保證各個(ge) 氣路的氣壓均勻性
8. 內(nei) 置多組數據存儲(chu) 功能,可及時查看機器運行數據
9. 全自動幹式智能濃縮儀(yi) 觸控定容氮氣吹掃儀(yi) AYAN-AUTOM-4S采用液壓式雙重密封門鏡保護係統,采用內(nei) 置循環風機係統,確保無揮發物泄漏
10. 氮氣預熱功能,通入的氣體(ti) 都是熱氣(溫度:45度左右)加快了樣品的濃縮反應,也防止了揮發的濃縮液與(yu) 吹針之間冷凝,保證樣品不會(hui) 受到汙染和交叉感染
11. 氮氣預熱功能以及獨立節流電磁閥控製,保證了氣路的氣密性,大大節約氮氣用量。
▶技術參數:
型號 | AYAN-AUTOM-4S | AYAN-AUTOM-12S |
顯示方式 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 7英寸大液晶觸摸屏 |
模 式 | 3 | 3 |
樣品數 | 4位 | 12位 |
處理量(ml) | 50/100/150/200 (可選) | 50/100/150/200 (可選) |
定容規格(ml) | 近幹/0.5/1/2(可選) | 近幹/0.5/1/2(可選) |
定時功能(min) | 0-999 | 0-999 |
透光率調節方式 | 4位獨立調節 | 12獨立調節 |
氣壓調節(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 |
氣壓操作方式 | 4位獨立控製 | 12位獨立控製 |
溫度℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
加熱方式 | 幹式加熱 | 幹式加熱 |
控溫精度℃ | ±0.5 | ±0.5 |
超溫報警 | 有 | 有 |
自動補水 | 有 | 有 |
排水及溢水口 | 有 | 有 |
內(nei) 置抽風機係統 | 有 | 有 |
雙重密封門係統 | 有 | 有 |
計時功能 | 有 | 有 |
定容提示開關(guan) | 有 | 有 |
氮氣吹掃留渣操作要點
2.1 確定留渣量帶提示音智能樣品濃縮儀(yi) 由於(yu) 轉爐終點時的渣量受鐵水矽含量、物料加入量、終點含碳量等因素影響,轉爐渣量一般在8~12t(100t轉爐),生產(chan) 中爐長並不能掌握爐內(nei) 渣量多少,渣量過大對於(yu) 下爐的全渣量操作易發生跑渣、煙塵外溢等異常操作,所以要改變原有的盲目留渣轉化為(wei) 控製終點渣量,轉爐終點時要根據當前爐內(nei) 的物料的加入量,終點含碳量等因素確定放渣量,以利於(yu) 下爐留渣量合適。
如果鐵水矽含量超過0.5%,按矽含量每增加0.1%,渣量增加0.6~1噸,預判渣量。
如遇異常操作,如鐵水矽含量大於(yu) 0.7%或出鋼碳小於(yu) 0.05%時,采用少留渣。在濺渣後目測爐內(nei) 渣量在3~4t較為(wei) 合適,同時要根據下一爐冶煉鋼種是否合適留渣,在將進行相應操作,在得知鐵水成分後,要根據鐵水成分和廢鋼結構來確定留渣量。
2.2 全留渣操作
加完鐵水和廢鋼後,不加入任何溶劑,直接進行吹煉。全留渣可以有效的減小廢鋼對爐體(ti) 的衝(chong) 擊。吹煉氧壓控製在0.9~0.95MPa,槍位控製在1.8~2.6m之間。要求吹煉過程爐渣活躍,根據爐渣狀態調節槍位,由於(yu) 全留渣操作容易造成打火困難,開吹需要大氧壓控製。因前期鋼渣分離較為(wei) 困難,因此在放渣前的一分鍾內(nei) ,保持爐渣處於(yu) 活躍狀態大的同時,應利用氧氣采用較高槍位吹掃渣麵 20~30秒。
2.3 帶提示音智能濃縮儀(yi) 樣品保護氮氣吹掃裝置AYAN-AUTOM-4S倒前期渣時機的控製
倒前期渣時機選擇重要,倒前期渣時間過早會(hui) 降低脫磷效果,增加石灰、鐵損;時間過晚,溫度升高碳氧激烈反應不易控製。時機選擇應根據各爐的化渣效果隨爐而異,原則上是讓前期渣中氧化鐵有個(ge) 前高後低的變化過程。當矽錳氧化剛好結束此時提槍,渣中(FeO)含量低,這樣就可減少放渣造成的鐵損。倒前期渣時機一般與(yu) 矽錳氧化結束、鐵水的條件有著直接的關(guan) 係。鐵水矽含量高,矽錳氧化結束時間長,則倒前期渣時間延長。
常見故障排除
現象 可能原因 處理辦法
氮氣消耗量大 進氣咀接口部位不嚴(yan) 密
通氣針彎曲
通氣板漏氣 拉緊管口紮緊帶
拔出氣針調直再插好
均勻的擰緊螺釘
升降機構操作不靈活 一般為(wei) 雙支杆結構雙杆柱之間距離不符合要求 鬆開兩(liang) 支杆下麵頂緊螺釘(W型規定板),上下調整通氣板高度,當感覺靈活時,將頂緊螺釘適當旋緊即可。
前麵板無顯示 電源保險損壞;溫控器問題 換保險管;廠家更換
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